随着硅烷XLPE绝缘电缆及绝缘倾轧电缆订单的增添,,,蒸汽交联工序已经成为我公司生产低压交联电缆、绝缘倾轧电缆产品的瓶颈。。为了提高生产效率,,,连系硅烷蒸汽交联房XLPE电缆交联温度要求,,,在总司理助理蒋达元的组织和装备动力部的配合下,,,对公司交联分厂蒸汽交联房举行了刷新。。
为了确保蒸汽交联房抵达清静性高、保温性能好、充汽匀称、密封性好、电控准等原则下,,,在恒温、恒压状态下要使蒸汽渗透到绝缘单线各层间的误差里,,,以实现匀称交联的效果,,,公司凭证硅烷交联工艺要求,,,通过重新盘算,,,在原设计蒸汽交联房的基础上举行了手艺刷新。。蒸汽房尺寸调解为:长8700mm×宽2850mm×高2800mm,,,共2间。。每间房内可安排4只PN2000全钢瓦楞结构线盘,,,并在室内铺设钢板,,,利便盘具的移动。。
为获取更好保温性能和富足压力、温度,,,在蒸汽房内也作了适当的刷新,,,确保蒸汽交联温度、压力和湿度完全抵达工艺的要求。。技改前每生产一次需要三台蒸汽爆发器,,,交联时间在十四小时以上,,,且产品及格率无法包管;;经由技改后,,,每生产一次只需蒸汽爆发器二台,,,时间降到10~11小时,,,且产品及格率抵达100%。。经由对盘具的重新安排,,,1.8米及以下的每次可多交联二盘以上电缆。。原来每次用电3024KW以上,,,经由技改后每次用电1134KW,,,实现节约用电1890KW/次,节约电费1512元/次,节能效果和生产效率十分显著,,,且技改主要质料均使用公司其他刷新项目的废旧物资,,,大大节约了技改的资金投入。。
蒸汽房刷新完工后,,,首先举行了小批量试制,,,对产品举行全程跟踪并百分之百取样,,,凭证试验效果来合理调解蒸汽时间、蒸汽压力。。为包管产品具有更高的及格裕度,,,对每种型号规格的通蒸汽时间和停汽保温时间举行了验证。。经由多批电缆的试制,,,产品热延伸指标所有及格,确定了蒸汽交联工艺参数。。现在已经大批量的生产,,,同时也运用到了高压分厂蒸汽交联房的设计中,,,运行后,,,完全抵达设计要求,交联度所有及格,为公司节约了大宗生产本钱,,,提高了生产效率,,,更主要的是从企业生产谋划现实出发,,,充分验展整体智慧,,,在手艺重点、手艺难点上创先争优,,,攻坚克难,,,有力地增进了企业的手艺刷新事情。。